江铜东同矿业“救活”老充填站实现采充平衡
2006年09月26日 0:0 807次浏览 来源: 中国有色网 分类: 09年以前综合信息
从江西铜业集团公司获悉,经过一年多的优化改进和技术创新,江铜东同矿业有限责任公司老充填站重新焕发生机,不仅有效解决了井下采矿与充填之间的平衡问题,并可延长矿山开采服务年限。
据介绍,东同矿业老充填站建于1987年,主要承担7#矿体采空区的充填任务。建成投产以来,尾砂充填为7#矿体安全采矿发挥了重要作用。直到2000年10月,因采矿重心转移该站停止使用。近几年,随着西区7#矿体恢复开采,回采矿量不断增加,充填欠帐日趋增多,若不及时采取措施,必将造成7#矿体停采的严重后果,重新恢复老充填站充填能力已刻不容缓。
2005年,该公司组成科技攻关小组进行攻关。然而,由于该充填站闲置年限已久,设施陈旧老化,调节操作系统仪表元件大部分腐蚀损坏,特别是元件DDZ-II型产品,原生产厂家已不再生产,攻关一直未取得理想的效果。
面对难题,今年6月,攻关小组大胆提出了“两攻破一更新”的自主创新思路:一是攻破工艺技术关。攻关人员通过仔细分析充填工艺流程,查找国内国外有关技术资料,消化和吸收先进充填技术工艺,在做了大量的研究、对比、测试工作后,果断决定采用新产品元件WDZ-III型替代DDZ-II型。新产品的替代使用使诸多工艺技术“梗阻”一一得以化解。二是攻破充填质量关。为全面提高充填强度、充填接顶率等技术参数,攻关小组根据充填生产实际及综合井下矿石特性、采矿条件等因素,将过去的“分级尾砂普通硅酸盐水泥胶结充填法”改为现在的“全尾普通硅酸盐水泥胶结充填新方法”。此方法不仅使充填体强度提高,而且充填结顶率达98%以上。三是更新设施。攻关小组对已腐蚀损坏的造浆管、喷嘴、给料机等充填设施进行了修复和翻新,使它们“起死回生”,重新焕发了青春。
据测算,老充填站重新启用和优化改进后,按年充填1.8万立方米计算,该公司每年可节约充填成本21.6万元;按吨矿石利润60元计算,每年则可减少矿石贫化损失190多万元。同时,充填能力的提升,给井下采矿安全提供了有力的保障,消除了空场大面积冒顶、矿尘爆炸等重大安全隐患。 (李兴文)
责任编辑:LY
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