[市场动态]攀钢本部降铁损攻关取得突破

2006年04月26日 0:0 958次浏览 来源:   分类: 09年以前综合信息

[市场动态]攀钢本部降铁损攻关取得突破

  (记者吕庆福)今年以来,攀钢炼铁厂在生产成本压力大的前提下,以降低铁损为突破口大力开展科技攻关,取得了突破性进展。一季度,铁损达到了6%,比去年平均水平下降了31%,节约成本达4977.05万元。 

  据了解,由于钒钛磁铁矿冶炼的特殊性,使攀钢本部高炉在生产过程中生铁的损失率很高,2005年铁损达到了9.125%,给降成本工作带来了极为不利的影响。如果按全年生铁规模520万吨,生铁物耗成本1300元/吨计算,铁损降低一个百分点,年可降低成本约6760万元。今年以来,炼铁厂将降低铁损作为今年科技攻关的主要项目,成立了以厂长助理为组长的降低铁损攻关科技小组,研究适宜的添加剂,以改善炉渣性能,降低炉渣粘度,提高渣铁分离效果;加深、加宽主沟,降低其坡度,使渣铁液在砂窝子处的分离时间延长,减少砂坝过铁和渣中带铁;增大沉铁坑容积和改变沉铁的位置等,不断改善下渣沟沉铁坑的渣铁分离效果;加强铁罐保温措施,降低铁水粘罐程度,减少铁罐带渣量,从而降低铁损。在高炉生产中,该厂以高炉炉况稳定顺行为前提,坚持“三稳定”操作方针,不断优化操作,以维持合适的炉温和碱度;加强对炉内操作、上料、铁口以及上下渣看罐岗位职工责任心教育,提高工作质量,杜绝各类人身、操作和设备等事故;建立铁口工作状况和炮泥生产厂家技术信息反馈机制,确保炮泥质量不断改进,努力为降低铁损做贡献。 

  针对新3号高炉新工艺、新设备的特点,该厂围绕开展2000立方米级高炉强化冶炼技术攻关为重点,不断强化设备为生产服务、辅助为主体服务的思想,督促和强化“三级”点检管理,抓好现场设备的检查和维护,努力为降低铁损创造条件。

责任编辑:LY

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